日前,杭构建工建材公司构件创新工作室又完成一项新技改,将原有管片吊具化繁为简,实现了设备简单化,实用化,减少了劳动力,提高了生产效率,降低了生产成本。
2016年,正值公司管片生产量高峰,为尽可能多地存储管片,构件生产部将堆场管片由平放模式改成了立放模式。经过多次观察,立放模式下,原管片翻转已不能满足现有生产状况,若还采用传统的管片翻转方法,将受到场地、人员、行车设备等时间的限制,制约了生产效率,且存在较大安全隐患。
为解决这个问题,公司构件创新工作室主动出击,经过对同行企业的一番调查和厂区管片结构分析,最终决定对现有管片吊具进行改进,以适应翻转需要。经过一个星期的努力,改进后的吊具成功制作并试用完成,改造后的吊具尺寸长30厘米宽10厘米高18厘米,单个载重达5吨,成本约300元,几乎为传统固定翻转机(设备投入成本约5万元)的零头,小身材体现了“大功效”。
新吊具正式进行使用至今一直处于良好运行状态。经过测算,工作成效上:原用传统管片翻转方式翻转一片管片时间为5分钟,改进吊具后管片翻转方式翻转一片管片时间2.5分钟,提高了一倍的工作效率;使用成本上:原管片翻转方式,需使用翻转机一台,10吨10米布带8根, 4名工人同时作业,改进吊具后翻转一片管片,只需吊具2只,2米钢丝绳2根,5吨卸扣2只,2名工人同时作业,减少一半人工成本的同时,节约了一台翻转机的投入和维护费用。
近年来,杭构建工建材公司积极推动职工技术创新工作,鼓励职工立足岗位建功立业,小技改、小创造不断涌现。这些技改和创作虽然不大,但却真正体现了职工们爱岗敬业的良好风貌。(卿云)
2016年,正值公司管片生产量高峰,为尽可能多地存储管片,构件生产部将堆场管片由平放模式改成了立放模式。经过多次观察,立放模式下,原管片翻转已不能满足现有生产状况,若还采用传统的管片翻转方法,将受到场地、人员、行车设备等时间的限制,制约了生产效率,且存在较大安全隐患。
为解决这个问题,公司构件创新工作室主动出击,经过对同行企业的一番调查和厂区管片结构分析,最终决定对现有管片吊具进行改进,以适应翻转需要。经过一个星期的努力,改进后的吊具成功制作并试用完成,改造后的吊具尺寸长30厘米宽10厘米高18厘米,单个载重达5吨,成本约300元,几乎为传统固定翻转机(设备投入成本约5万元)的零头,小身材体现了“大功效”。
新吊具正式进行使用至今一直处于良好运行状态。经过测算,工作成效上:原用传统管片翻转方式翻转一片管片时间为5分钟,改进吊具后管片翻转方式翻转一片管片时间2.5分钟,提高了一倍的工作效率;使用成本上:原管片翻转方式,需使用翻转机一台,10吨10米布带8根, 4名工人同时作业,改进吊具后翻转一片管片,只需吊具2只,2米钢丝绳2根,5吨卸扣2只,2名工人同时作业,减少一半人工成本的同时,节约了一台翻转机的投入和维护费用。
近年来,杭构建工建材公司积极推动职工技术创新工作,鼓励职工立足岗位建功立业,小技改、小创造不断涌现。这些技改和创作虽然不大,但却真正体现了职工们爱岗敬业的良好风貌。(卿云)